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空氣過(guò)濾器應用的兩起典型故障分析
空氣過(guò)濾器應用的兩起典型故障分析
本文主要分析空氣過(guò)濾器應用的兩起典型故障,讓大家能真正了解安全使用空氣過(guò)濾器的重要性。
1 概述
離心壓縮機機械密封的供氣系統、軸承供油系統、往復式柱塞泵軸瓦及軸承的供油系統以及轉動(dòng)設備流體進(jìn)口的攔截裝置等,都需要裝設過(guò)濾器。過(guò)濾器種類(lèi)繁多,有纖維體的,也有金屬網(wǎng)的。根據設備對潤滑介質(zhì)要求的不同,過(guò)濾器分為精濾器和粗濾器兩種。精濾器一般應用在設備摩擦副所需的氣體或液體潤滑劑中,要求的過(guò)濾精度高,且設備往往高速、高壓、重載,一旦不慎,引起的后果嚴重;粗濾器一般應用在泵等轉動(dòng)設備的流體進(jìn)口管道中,起攔污、攔雜作用,保護設備本體不受大的雜物干擾。應該說(shuō),過(guò)濾器是一種輔助裝置,在實(shí)際應用中,根據設備對流體介質(zhì)的精度,選定網(wǎng)目,根據現場(chǎng)壓差表的情況決定是否更換濾芯,運行中的安全是有保障的。
但是精濾器濾芯一般是由石棉纖維纏附在鋼板卷制的加強網(wǎng)上,具有很強的方向性,如果流體從反向導入,會(huì )將石棉等纖維吹到摩擦副里面,引起摩擦副的破壞;粗濾器為了阻滯雜質(zhì),并將雜質(zhì)沉淀,也設計有方向性,一旦方向裝反,會(huì )引起流體不規則斷流,設備本身及后續主體設備潤滑可能受到影響。正是因為過(guò)濾器的這種方向性,才出現了現實(shí)中的安裝錯誤。重慶建峰化肥有限公司過(guò)濾器的應用相當普遍,開(kāi)車(chē)以來(lái),過(guò)濾器或多或少出現過(guò)一些問(wèn)題,但從安裝的角度出現問(wèn)題有兩起,一是二氧化碳壓縮機高壓缸密封氣的過(guò)濾器故障,二是尿素合成塔供料小氨泵曲軸箱循環(huán)油的過(guò)濾器故障。本文從這兩起故障的現象入手,具體分析產(chǎn)生問(wèn)題的原因,通過(guò)對兩起典型故障的分析,提高在大型裝置過(guò)濾器等設備維護方面的能力。
2 尿素裝置運行中的兩次典型故障
2 1 二氧化碳壓縮機高壓缸密封系統故障
二氧化碳壓縮機是意大利新比隆制造的離心壓縮機,蒸汽輪機驅動(dòng),四段兩缸,一、二段組成低壓缸,由蒸汽輪機直接驅動(dòng),設計轉速8400r/min;三、四段組成高壓缸,動(dòng)力由低壓缸轉子通過(guò)齒輪增速箱傳給高壓缸轉子,設計轉速12300r/min;進(jìn)口氣體壓力0 2MPa,出口氣體壓力17 6MPa,來(lái)自合成界區脫碳系統的CO2經(jīng)該壓縮機送尿素合成塔合成尿素。
低壓缸為橫向半剖結構,型號2MCL527,軸端密封為三級梳齒迷宮密封。高壓缸為縱向封頭端蓋結構,型號2BCL306/A,軸端密封采用梳齒密封與JohnCrane28AT機械密封組合。三段軸封用兩級迷宮密封加1套機械密封,四段軸封用三級迷宮密封加1套機械密封。迷宮密封與機械密封之間通入密封氣,密封氣是高壓缸四段出口經(jīng)孔板減壓后的CO2氣體,該氣體經(jīng)過(guò)濾器過(guò)濾,提供28AT機械密封正常運行所必須的壓力和流量。工藝流程見(jiàn)圖1。
此流程的關(guān)鍵在于保證28AT機械密封形成氣體動(dòng)壓潤滑,形成動(dòng)壓潤滑除了摩擦副的特殊結構及一定的轉速外,流體的流量、壓力、含水量、雜質(zhì)等也是影響機械密封正常運行的重要因素。28AT機械密封的特點(diǎn)是動(dòng)環(huán)表面有12條鍥形淺槽,在一定轉速下,密封氣進(jìn)入淺槽形成自泵作用,將機械密封動(dòng)靜環(huán)推開(kāi),形成一層3μm的氣膜,保護動(dòng)靜環(huán)不受接觸磨損。一旦氣膜不能形成或被破壞,在高速轉動(dòng)下動(dòng)靜環(huán)的接觸摩擦會(huì )瞬間產(chǎn)生大量的熱量,使動(dòng)靜環(huán)熱裂破壞。
裝置建成投產(chǎn)以來(lái),二氧化碳壓縮機高壓缸總體運行良好。但在1995年后陸續出現了一種怪現象,在開(kāi)車(chē)特別是系統跳車(chē)后重新開(kāi)車(chē)時(shí)機械密封容易損壞。具體表現為機組轉速升到6800r/min,密封氣N2改投CO2不久,或轉速達到正常負荷轉速后不久,轉子振動(dòng)劇烈增大,密封氣放空管冒煙,排放增多。解體檢查發(fā)現,機封靜環(huán)已遭粉碎性破裂,同時(shí)在密封腔內發(fā)現有過(guò)濾器濾芯的石棉纖維,更換機封和密封氣重新吹掃后,開(kāi)車(chē)正常。
2 2 三柱塞臥式往復泵曲軸箱油冷系統故障
三柱塞臥式往復泵是2002年實(shí)施的1臺技改設備,為了解決裝置負荷增加引起高壓氨泵振動(dòng)增大而提出的,由上海大隆機器廠(chǎng)生產(chǎn)。設計上曲軸箱的油冷系統,包括1臺Y型過(guò)濾器,1臺齒輪油泵,1臺冷卻器和2臺(運行中切換使用)纖維過(guò)濾器,流程見(jiàn)圖2。
由于運行時(shí)曲軸箱曲軸與軸瓦的摩擦,循環(huán)油中會(huì )含有少量鐵屑,同時(shí)循環(huán)油路也可能給油帶來(lái)銹渣并產(chǎn)生因連接松動(dòng)等原因意外帶來(lái)的螺栓、墊片等雜物,引起齒輪泵的損壞。所以油冷系統中設計了2種過(guò)濾器,金屬網(wǎng)狀的Y型粗濾器和非金屬的纖維精濾器。Y型過(guò)濾器設計在齒輪泵的前端,清除油中的大顆粒雜質(zhì),保護齒輪泵;精濾器設計在曲軸箱回油口,進(jìn)一步清除油內雜質(zhì),滿(mǎn)足曲軸箱曲軸與軸瓦磨合要求。
該泵竣工驗收后,斷斷續續運行了一段時(shí)間,油冷系統沒(méi)有出現過(guò)大問(wèn)題。但在2003年6—7月連續運行中,油冷系統卻出現了不正常現象,間斷出現管道的大幅振動(dòng),同時(shí)伴有油路的異常聲音,油壓表顯示大幅波動(dòng)。這種狀況一般持續十幾分鐘,不到1h又重復出現。通過(guò)壓力表等處排氣也不能解決問(wèn)題,給該泵的穩定運行埋下了一個(gè)危險的隱患。
原文:http://www.zzqjsb.com/hyzx_view.asp?id=163905
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